gis组合电器常见故障及处理措施
(一)操作机构常见故障及处理措施
1、液压机构电机启动频繁,甚至发出油泵打压超时信号。
原因分析:液压油内有杂质,杂质卡在一级阀或二级阀的阀门处,导致开关机构泄压;液压油箱放油阀阀门没有关严或因电机启动打压震动导致阀门松动,高压油管泄压;工作缸活塞密封圈损坏,高压油漏向合闸腔。
处理措施:对液压油重新过滤;更换合格的新油;重新关紧阀门;检修工作缸,更换密封圈。
2、液压机构压力低于电机打压启动值,电机不启动。
原因分析:微动开关启动接点锈蚀导致卡涩,行程开关接点不通;电机打压启动值设置不符合厂家要求;电机烧损。
处理措施:更换锈蚀的微动触点;重新按照厂家说明书整定启停压力值;更换电机。
3、分合闸线圈烧损。
原因分析:频繁操作开关,导致分合闸线圈烧损。
处理措施:分合闸线圈按照短时带电设计,操作时,控制好分合闸的时间间隔。
4、氮气渗漏。
原因分析:氮气缸密封胶圈密封不严;氮气缸有沙眼。
处理措施:更换密封胶圈;更换氮气缸。
(二)母线支撑断裂故障
某室外布置的220 k V组合电器变电站,投运后运行人员经常能听见金属发出的清脆的“啪、啪”声,经详细查找,运行人员发现220 k V底部母线筒2个U型支撑完全断裂,2个支撑有一半裂纹,13个支撑向母线两侧端部倾斜。
1、母线筒支撑断裂原因分析
(1)组合电器处于室外,母线筒热胀是造成本次故障的直接原因。
(2)49 m长的母线仅设计3个调节波纹管。通过现场测量,波纹管间最近距离9 m,最远距离11 m。
(3)波纹管螺栓各侧螺丝拧死,波纹管起不到调节作用。
(4)U型支撑采用焊接工艺,母线热胀时产生的应力,全部作用在母线两端的U型支撑上,两个最端部的支撑受力最大,造成断裂。
(5)49 m长的底座工字钢间全部焊接,起不到热胀冷缩的调节作用。
(6)母线筒U型支撑内部没有支撑结构,导致支撑壁随着应力方向倾斜。
2、控制措施
(1)对支撑断裂的母线筒进行更换
(2)每条母线新增3个波纹管。
(3)调节波纹管内侧定位螺丝,留有3~5 mm的缝隙,并在外侧加装碟簧。
(4)支撑内部焊接4个三角形支撑。
(5)支撑底部圆孔沿母线方向改成长方形圆角孔。
(9)工字钢分段。
(三)母线隔离开关气室放电
1、故障分析
某变电站1号主变差动保护动作跳闸,经现场检查动作元件为差动速断动作、比率差动动作。
保护动作分析:
1号变差动保护高压侧电流取自111CT电流,保护录波显示故障开始为BC两相接地短路经60ms发展为三相接地短路。故障录波器1号变高压侧电流取自高压套管CT,事故发生时1号变进行操作,高压侧中性点地刀合闸位置,故障录波显示三相电流同相位且各为零序电流的三分之一。经分析认为:1号变套管CT各相所感受到的故障电流应为大地经中性点向各相的分流,因此1号变压器本体应无故障,故障处于111GIS组合电器CT至1号变高压套管间。
试验结果:
经与电科院专家沟通:110kV5母线5-9隔离开关气室分解物中SO2含量较高,可以初步判断该气室存在短路放电现象。
2、缺陷原因分析
支持绝缘子盆绝缘强度不够或绝缘子盆表面有杂物,造成在启动过程中放电,致使绝缘击穿。
3、防范及整改措施
现场对放电绝缘子盆两侧的观察孔进行了恢复。经与厂家沟通,答复在一周左右配件到货,然后进行更换。随后,该工区积极配合厂家,更换损坏部件、恢复、抽真空、充气、试验等后续工作,送电后恢复正常。
(四)电流互感器动静触头虚接产生电弧
1、缺陷描述
某变电站110kV4-9电流互感器在启动运行一段时间后,在启动10kV出线时,发现110kV4-9电流互感器内部有较大放电声。
2、缺陷查找过程
现场回收气体后,打开观察孔,用吸尘器清理放电后产生的少量金属氟化物进行清理,查找虚接部位。
3、缺陷原因分析
电流互感器在安装过程中没有与下方导电杆对正,致使导电杆向下位移。
4、防范及整改措施
该工区积极联系厂家配件到货,对其进行了更换,缺陷消除,送电成功。
(五)控制回路断线的查找与判断方法
以某一变电站刀闸控制回路为例,说明控制回路断线的查找与判断方法。该刀闸控制回路如图1所示。
图 FDS*1控制原理图
该回路送电操作,该刀闸合闸时,发现刀闸不能合闸,分析、判断过程如下。
1、与该刀闸有关联的设备是否在正确位置
检查该回路的开关、另一组母线刀闸、接地刀闸是否均在开位,无问题时执行以下判断。
2、联锁回路是否接通
因转换接点转换不到位的情况较为普遍,通常先判断联锁回路是否导通。判断有两个方法:电压法和电阻法。
(1)电压法判断
控制把手在合闸状态下,测量X3-9接点,对地是否有电压,如果有电压,说明前面的回路正常。
依次测量X4-42、X2-64、X3-91、X4-91、X5-115端子排,发现哪个接点没有电压时,判断为该设备转换接点没转换到位。判断该设备位置正确,短接该接点后合闸操作。
(2)电阻法判断
将该刀闸交流、直流电源断开,用万用表电阻档测量X3-9至X5-115间是否导通,如果不通则说明有接点没到位,进一步判断X3-9至X4-91,直至判断出设备为止。
(3)机构内部故障
用万用表测量X3-9对地无电压,测量X3-5对地有电压,说明该刀闸机构内部存在问题。打开机构箱盖,检查行程开关是否卡涩。通过现场实际排查,行程开关卡涩占故障率的95%以上,偶见内部端子排松动。
如果以上判断均未发现问题,则需要检查电机是否烧损。操作中遇到过测量电机回路电阻时,发现电机电阻仅有10Ω左右,打开机构箱后发现内部进水锈蚀,电机转动受阻导致烧损的情况。